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2月28日下午,日本西日本铁路公司召开新闻发布会,正式宣布去年12月一起交通事故的调查结果。据调查,列车制造商川崎重工在生产过程中未能遵守设计要求,导致产品质量不合格,这是车辆事故的主要原因。

日本新干线列车底座断裂 “日本制造”又打新问号

去年12月11日,从箱根到东京的希望34号列车上的乘客发现有异味和异常噪音,车辆在名古屋站因漏油被迫停车。之后,检查结果让所有乘客都倒抽了一口凉气:底座破了,钢梁被撕开了一个像纸箱一样长达16厘米的洞,两边只连接了3厘米,面临着截面断裂。据铁路公司称,如果钢材完全断裂,可能会造成严重的列车脱轨事故。日本国家交通安全委员会将此次事故命名为“日本新干线交通史上的第一次重大事故”。

日本新干线列车底座断裂 “日本制造”又打新问号

西日本铁路公司总裁在新闻发布会上表示,他对客运过程中的车辆事故表示道歉,特别是给乘客带来的担忧和恐惧。然而,当谈话转回来时,据说经过仔细调查,发现问题出在工厂的生产环节。2008年,负责制造该列车的川崎重工未能符合设计图纸的要求。最初,连接车厢和车轴的底座需要由8毫米厚的十字形钢制成,形成宽16厘米、高17厘米的底座梁。然而,在工厂生产过程中,为了使横梁与轴支架对接紧密,底盘车架的钢材被擅自切割,导致车辆底座横梁厚度仅为4.7毫米,承载能力严重不足。在正常情况下,底座的使用寿命可以从120万公里到150万公里,但是当汽车行驶仅57万公里时,就会发生金属疲劳和断裂。

日本新干线列车底座断裂 “日本制造”又打新问号

此外,几个铁路公司的调查结果发现,不合格的列车产品不是个案。日本西部铁路公司发现川崎重工生产的303个基座中有100个不符合设计要求,其中6个基座出现不同程度的断裂,最薄的部分只有4毫米,目前6个基座全部更换。

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当晚,川崎重工也承认了自己的生产责任,并就“质量管理缺陷”向社会公开道歉。据该公司称,调查发现,生产过程中的所有技术细节都委托给了车间,公司生产管理部门没有过问车间的具体操作内容,甚至忽视了管理。公司承诺加强现场质量管理,防止类似事件再次发生。日本国土交通省也表示,将加强对制造、运营和维护的监督和检查。

日本新干线列车底座断裂 “日本制造”又打新问号

根据数据,西日本铁路公司已经有了惨痛的教训。2006年4月,富子山特快列车出轨,造成100多人死亡。此后,公司致力于“安全第一”。然而,在乘客报告了这起事故中的异味后,这辆车竟然带着病高速行驶了3个小时。因此,一些乘客质疑公司的运营安全管理。

日本新干线列车底座断裂 “日本制造”又打新问号

近年来,日本制造丑闻频频发生,如三菱的油耗欺诈、日产的汽车检验员被取消资格、神户的钢铁产品质量欺诈等。包括新干线车辆的安全在内,每次事故发生后,责任都被推卸到一线生产车间甚至工人身上,但这一事件反映出日本企业质量安全管理意识薄弱。“日本制造”的金字招牌能撑多久?每次事故都会增加一个大问号。苏海河,《经济日报》驻东京记者

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